罗翔心想,这是好大的口气啊! 他就以为叶回舟这么年轻,吹牛是很平常的事,不过那张图是叶回舟亲自画的,那吹不吹牛都显得无所谓了。 旁边的沈厂长差点被烟给呛着了,他也看了图纸,但他政工干部出生没看出一个所以然。 但坐在另一张沙发上的罗翔罗所长不同,他40多岁,估计今年就要升一级了,在1980年属于年轻有为的干部。 然而,一个部委里,谁最有实权? 不少人觉得是部长,却忽略了处长。 部委体制中,“处”是最基本的单元。 “处长的权力实际是执行权”,经常是一个处长提出一种具体方案,经层层上报、讨论后,最终成为一种刚性的规定。 罗翔这几年来一直担任一机部科研情报所所长,行政级别是处长,但他习惯性认为自己是所长,所以一般人叫他为罗所。 电子机械学院的孙院长,是他以前的老师,上个月孙院长来京跑了一趟一机部除了要经费以外。 那个老孙头居然带了一箱的东西还有图纸和说明文件,经过一系列的测试在所里引起了轰动,可都是宝贝啊! 于是朝里有人好办事! 老孙头不但要到了经费,还整了一系列课题未来可都是要经费的好项目,还顺便给学院要到了几个科目的开办权。 立马,电子机械学院在部里学院的档次提高了许多,经过有心人的经费测算,部里13所直属学校。 电子机械学院从老六直接排到了老二,属于相当牛逼了! 当然孙老头要经费时,罗翔是全程陪同的! 再后来老孙头喝醉酒以后,不知是无意还是有意就对罗翔说出了这些东西的来历。 所以罗翔感叹世界就这么小,他一来ay市就见到了传说中的小叶师傅,果然年纪很轻啊! 不过他想做伯乐,可是他的名义上的师傅老孙头却再三叮嘱,还是雪藏一段时间好。 他明白孙院长的意思就是保护起这跟根幼苗,建国以后多少好苗子都泯然于众人了,于是他想定了就笑着说: “这个单晶炉的设计,构思很好,你是从哪方面找到灵感的?”
叶回舟就知道有这么一问,他伸手挠挠头,又变成了憨憨的模样接着说道: “学院刚去了新的图书馆,我晚上在那里值班翻阅了很多书籍,其中,我从简式乔赫劳斯基单晶炉的想法,琢磨着画了这张图。 不过简式乔赫劳斯基单晶炉毕竟是60年代初的,乔赫劳斯基的想法理念上是很好的,但是过时了。 我借鉴了其他一些人的想法,在他的基础上发扬光大吧,不知道能否做出来!”
叶回舟的说法7成是真的,三成是假的,真真假假,对于罗翔他也没有必要问得那么细,天才的脑袋只有天才才知道他们想啥。 他知道叶回舟是gm家庭出生,根正苗红就行了。 从摊开的设计图上看,叶回舟所设计的单晶炉涉及单晶炉零部件加工技术领域,是一种新型单晶炉坩埚旋转及升降机构。 单晶硅炉型号有两种命名方式,一种为投料量,一种为炉室直径。 比如120、150等型号是由投料量决定,80炉则是指主炉筒的直径大小。 从而为大直径的硅单晶的生产做好铺垫,作为科技情报所的所长他能肯定即使外国有也绝不会透露。 罗翔知道大直径硅单晶相对具有生产成本低,利用率高的特点,生产大直径硅单晶是半导体产业的发展方向。 与此同时,生产硅单晶的单晶炉也向着大型化和自动化方向发展。 其中坩埚旋转及升降机构是单晶炉重要组成部分,在拉制单晶过程中,工艺参数内需要给予坩埚一定的旋转速度。 这需要该机构提供旋转功能,随着拉制单晶的进行,硅液面在坩埚中的相对位置会逐渐降低。 这时需保证硅液面与热场的相对位置,这需要该机构提供升降功能。但目前常见的坩埚旋转及升降机构运行不够稳定。 对系统稳定性要求极高的半导体设备带来较大的干扰,一旦出现故障,对人身及设备会造成较大损害。 而且叶回舟在这张图就是一张**,很多外接都没有展现出来,抽着烟的罗翔就小心翼翼笑地说: “你这张是**,那你剩下的详解图配套设施图你有没有设计!”
叶回舟眨巴眨巴眼睛,卧槽,高手啊! 高工就没想到那么多,估计是高工专业不对口,毕竟他是学光学的,能看得懂机加工图就够牛鼻子了。 **没有详解图和附图就搭建成不了体系。 就算图给泄露出去,一两年之内他都不用担心的,因为成不了体系的东西,就是废物。 叶回舟把军书包拉在膝盖上打开书包低了头伸手翻了翻,又拿出一个大的笔记本递了过去。 罗翔忙把烟放在烟灰缸上,接过笔记本从第1页翻了起来。 良久之后,把笔记本合上,手还是微微颤抖着。 罗翔罗所长压抑着自己激动的心,这个大笔记本是这个80式单晶炉详解图例,每一个部件还有什么详细介绍。 比如头一张,一个部件的详解,附近的名称“外置式吸杂加料装置。”
包括安全壳、吸杂罐和加料器,吸杂罐用于放入安全壳对单晶炉进行吸杂操作,加料器用于放入安全壳对单晶炉进行加料操作。 叶回舟专门用了两章把这个装置尺寸搭建详细的介绍! 如果按照这个笔记本上,把所有的配件装置生产出来的话,那么有可能兔子的晶体生产将跨入一个崭新的世界。 当他翻到第最后几页时看到一种小装置尤其重要,他就有一种把现在的单晶炉技改的想法。 当直拉法生长无错位单晶的设备要用到惰性气体(氮气、氦气为主)环境在生产制备过程中。 目前,厂里单晶炉制备过程中惰性气体一般在停炉后直接外排,无回收装置,造成了极大浪费,增加了生产成本且污染环境。 且停炉后一般是自然冷却后再取晶体,虽然操作简单,但自然冷却时间较长,降低了生产效率。 这种小装置,在收尾完成后停炉6个小时左右的时间进行拆炉,取出晶体,对炉内的挥发物进行清除,并用酒精擦洗。 快捷而又没有太大污染,生产效率直线提高啊!